技術丨化工回轉窯爐優化方案
一、燒結產品的的性質與使用材料的分析:
某化工廠有3條φ3*46回轉窯生產線,專業以生產氧化鉻綠及鉻渣處理為主。該回轉窯在運行過程中,大窯窯襯耐火磚在運行3個月左右時候,窯內耐火磚出現10~30mm大小不等的碎塊,局部出現抽簽現象后,造成窯皮局部超溫。因此需要停爐檢修,必須停窯相對給企業造成成本增加、維修費用大等情況。如下圖:
我公司專業技術人員在回轉窯運行時,現場與化工回轉窯運行專工在進行技術交流,和停窯進入現場檢查時發現燒成帶、過渡帶的耐火磚均出現扭曲和塊狀脫落,在了解情況-出現侵蝕和耐火磚脫落的情況后。我公司專工得出的結果是:該回轉窯運行氣體為強堿性質。
針對耐火磚脫落出現的情況,我公司建議貴公司對該條線做出以下鑒定:
1、對該條線進行運行時的校正,是否存在偏心引起的震動造成的耐火磚脫落。
2、在砌筑大窯前,耐火磚和隔熱層雙層砌筑,隔熱層的材質及密度對耐火磚的影響。
3、回轉窯運行時內部的氣體對耐火磚侵蝕的影響?;剞D窯運行時的頻繁停爐、啟爐對耐火磚的影響。
二、我公司應對該回轉窯建議窯襯技改的方案及利弊說明如下:
1、回轉窯運行已一定年限時,會出現橢圓或偏心,這對大窯內襯造成使用壽命縮短。建議由專業的公司進行校正。
2、大窯的熱損耗散失有一定的影響,但是選型不對,沒有降低運行成本,反而增加運行成本,導致停窯次數增加,得不償失。建議優化層面結構,由原有的兩層結構改為一層結構,窯襯耐火磚采用復合磚,或者澆注料。
3、由于窯內長期存在有工業廢水的侵蝕,水在高溫下會產生數以十倍的水蒸氣,這就引起窯體內部的耐火材料加快侵蝕與剝落的速度。建議使用中性抗侵蝕、熱震性能好的內襯材料,例如抗侵蝕澆注料、硅莫磚、抗剝落磚等內襯材料。
4、從耐火磚的材質上改變,從耐火磚的體積上改變,增加耐火磚的工作層高度,使它適應現在窯爐的工作環境。這樣可以有效的增加耐火磚的使用壽命。從而達到耐磨,導熱速度降低,節省能源的效果。
5、砌筑方法:把原有的保溫棉去掉,要有相應的檔磚圈,以保證砌上后耐火磚的穩固性。窯頭窯尾使用高強耐磨澆注料起步和收尾,待窯體砌筑完畢工后,先讓窯體空轉3到5個小時然后在進行第二次耐火磚加固。
6、如果甲方能采取這種方案用料和施工我方可保證6個月到12個月的使用效果。
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